摘要:氣化裝置黑水循環(huán)泵出口工藝水流量(進(jìn)氣化爐激冷水流量)正常流量為435m3/h。在﹤320m3/h時,觸發(fā)黑水循環(huán)泵自啟動聯(lián)鎖;在﹤290m3/h時,觸發(fā)事故激冷水補(bǔ)充灰水閥全開聯(lián)鎖。在氣化爐運(yùn)行過程中,若流量計(jì)故障會使得測量值偏小,會造成聯(lián)鎖觸發(fā),造成關(guān)鍵閥門的誤動作;若臨時解除該聯(lián)鎖,則會出現(xiàn)當(dāng)實(shí)際流量偏小時,工藝人員若不能及時發(fā)現(xiàn),會造成氣化爐液位降低,從而會引起氣化爐停車聯(lián)鎖觸發(fā),造成系統(tǒng)停車,甚至?xí)斐墒鹿实陌l(fā)生。
0前言
熟練掌握掌握現(xiàn)場變送器工作原理及工作特性非常重要,如果變送器選型錯誤就會造成儀表經(jīng)常損壞,經(jīng)常需要維修,造成系統(tǒng)波動并增加儀表維護(hù)費(fèi)用。通過該問題的優(yōu)化,可以為以后的工作提供經(jīng)驗(yàn),意義十分重大。
1基本情況介紹
目前有8臺氣化爐,每臺氣化爐有一臺黑水循環(huán)泵出口工藝水流量計(jì),優(yōu)化以前變送器的使用壽命僅為20天左右,變送器膜盒運(yùn)行20天左右變出現(xiàn)腐蝕及變形,儀表顯示誤差很大,不能夠正常使用。為了保證系統(tǒng)正常運(yùn)行,需及時對儀表進(jìn)行外修,外修費(fèi)用較貴,增加了很多的外圍維修費(fèi)用。
針對上述情況,分析問題并采取有效的措施,找到解決問題最有效的方法,通過一系列的優(yōu)化要取得以下成果:
(1)解決黑水循環(huán)泵出口工藝水流量計(jì)測量不準(zhǔn)的問題,保證系統(tǒng)運(yùn)行過程中數(shù)據(jù)的正確率,為氣化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供有力保障。
(2)仔細(xì)分析影響流量計(jì)測量不準(zhǔn)的具體原因,制定相關(guān)整改的技術(shù)方案,最大程度上減少流量計(jì)的損壞率和維修率,降低生產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用。通過優(yōu)化,優(yōu)化后保證變送器運(yùn)行正常,測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,提高測量數(shù)據(jù)的正確率和穩(wěn)定性,從而減少誤聯(lián)鎖、誤動作的幾率,增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性。
(3)通過這次優(yōu)化整改,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),對整個處理過程進(jìn)行分析總結(jié),為以后的檢修維護(hù)工作提供有力的保障。
2問題判斷
優(yōu)化前現(xiàn)場變送器膜盒運(yùn)行情況圖如下:
根據(jù)試驗(yàn)情況分析變送器損壞情況并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)得出如下結(jié)論:
(1)硅油選型不對:高溫704#硅油工作溫度范圍在烘爐過程中系統(tǒng)會產(chǎn)生微負(fù)壓,微負(fù)壓易會對膜盒產(chǎn)生抽吸現(xiàn)象,在這種情況下,膜盒有可能會因?yàn)榭钩槲芰Σ粡?qiáng)而產(chǎn)生一定的形變,這樣就會造成膜盒損壞,通過加厚膜盒、全焊接方式對膜盒進(jìn)行處理,增強(qiáng)膜盒強(qiáng)度,避免負(fù)壓對膜盒的影響。
(2)氫滲透:通過對氣化黑水水質(zhì)分析,發(fā)現(xiàn)測量的介質(zhì)氣化黑水中會含有少量的氫離子,雖然氫離子含量極少,但當(dāng)氫離子通過膜盒滲入膜盒內(nèi)時,就會與膜盒及毛細(xì)管內(nèi)的硅油發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而造成膜盒損壞,造成膜盒導(dǎo)壓異常,造成變送器測量數(shù)據(jù)異常,變送器不能正常工作。此時通過對膜盒表面鍍金或金剛石,增加對膜盒的防護(hù)強(qiáng)度,避免氫離子滲入膜盒,避免膜盒受損,確保變送器正常工作。
3采取的具體措施
通過與變送器維修廠家人員的溝通,在變送器維修的過程中,將200#硅油更改為704#硅油,確保毛細(xì)管內(nèi)的硅油能滿足現(xiàn)場運(yùn)行環(huán)境的溫度要求。在變送器的膜盒表面采用鍍金或金剛石形式,同時采用加厚膜盒,并對膜盒進(jìn)行全焊接工藝,提高膜盒的耐壓強(qiáng)度及防護(hù)強(qiáng)度,提高膜盒的防抽吸能力,同時增加膜盒表面的耐腐蝕性等,確保膜盒不會因?yàn)榻橘|(zhì)及壓力的問題引起膜盒的腐蝕及形變。
通過采取的一系列措施后,變送器膜盒圖如下:
4取得的成果
通過上述的優(yōu)化措施,在系統(tǒng)正常運(yùn)行過程中,半年內(nèi)8臺流量計(jì)均為出現(xiàn)膜盒變形、腐蝕等現(xiàn)象,變送器運(yùn)行穩(wěn)定,測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。通過優(yōu)化有效的保證了氣化系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠運(yùn)行,減少了外圍維修費(fèi)用。
5流量計(jì)優(yōu)化的重要意義
(1)解決黑水循環(huán)泵出口工藝水流量計(jì)測量不準(zhǔn)的問題,為氣化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供有力保障。
(2)對類似問題的處理提供了經(jīng)驗(yàn)。
(3)通過對優(yōu)化過程提高了員工的業(yè)務(wù)水平,擴(kuò)展了員工的知識面。(4)通過對問題的解決,增強(qiáng)了員工面對困難、克服困難的勇氣和信心。
6結(jié)束語
該工藝水流量計(jì)的使用壽命由20天延長至110天(拆檢校驗(yàn)各參數(shù)正常),減少了維護(hù)成本,提高了測量數(shù)據(jù)的正確率和穩(wěn)定性,從而減少誤聯(lián)鎖、誤動作的幾率,增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性,保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時減少了公司外圍維修費(fèi)用。
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